在天弘公司催化车间,烟气取样是监测工艺状态的关键环节。近日,一项看似简单的烟气取样点优化改造完成投用,轻松解决了困扰车间员工许久的取样难题,让日常操作省了心、提了效。

改造前,原取样点由于紧邻反应装置烟气出口,烟气流速快、温度忽高忽低,气流扰动特别大,取到的烟气样总是不均匀。有时候取样袋接好一半,气流突然变化就前功尽弃,得反复尝试好几次才能成功,一次取样往往要耗上一个多小时,不仅拖慢工作进度,还会影响烟气检测结果的及时性,进而干扰后续工艺调整。
更麻烦的是,烟气里夹带的催化剂细粉,很容易在取样阀和取样管里堆积堵塞。每次清理都要拆解管线、细致疏通,既费时间又费力气,耗费了大量人力成本。最让人担心的是,这个点位取样还有可能导致数据失真,容易误判烟气中二氧化硫含量,进而多投放硫转移助剂,造成不必要的浪费。大家也尝试过调整采样角度等办法,但都没能从根本上解决问题。

“小问题也不能将就,得找个彻底的解决办法!”车间员工们把困扰记在心里,在日常巡检和讨论中不断琢磨。有人发现,烟气在某处经过缓冲后,流速会变得平稳,温度也会下降,夹带的催化剂细粉也少了很多。这个发现让大家眼前一亮,车间很快梳理出改造方案:在该处加装合适高度的固定取样口。改造过程中,一线骨干们全程跟进,精准定位、规范施工,确保取样口安装牢固、衔接顺畅,没花多少功夫就完成了这项“小改造”。
投用后的效果立竿见影,让车间员工们纷纷点赞:取样时间从之前的一个多小时,大幅缩短到5-10分钟就能完成;烟气样均匀稳定,检测数据的真实性有了保障,再也不会因为数据误判导致工艺调整偏差,让生产运行更平稳;取样阀和管道堵塞的问题彻底解决,不用再频繁拆解清理;仅硫转移助剂使用量减少这一项,每年就能为企业节省不少成本。

看似只是一个取样点的“小移动”,却实现了工作效率、成本控制、工艺稳定性的多重提升。这次改造也让大家深刻感受到,精益管理从来不是遥不可及的理论,就藏在立足岗位解决小问题的探索里。平凡岗位上的每一次用心观察、每一次细微优化,都能汇聚成改善生产的温暖力量。
微光成炬,笃行致远。这场接地气的小改造,是一线职工们立足岗位、精益求精的生动体现。未来,相信会有更多一线职工带着这份匠心,主动发现问题、用心解决问题,让每一个精益小改善,都成为万达石化集团高质量发展的坚实基石!
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